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axx

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Beiträge erstellt von axx

  1. Mir ging grade der gedanke durch den Kopf mir ein Solarpanel aufs (Haus)Dach zu schnallen und damit die Autobatterie in der Werkstatt zu laden. Die Autobatterie soll quasi als zwischenpuffer dienen, zudem kann sie hohe Ströme liefern.

    An dieser sollte dann mein Ladegerät für die Lipos des eBoards hängen.

     

    zb. Folgende Variante:

    http://www.amazon.de/150-Watt-Solaranlage-Basic-Starter-150W-Alumrahmen-Silberoptik/dp/B00EDLTYCW/ref=sr_1_12?ie=UTF8&qid=1409928445&sr=8-12&keywords=solar+set+12v

     

    hat sich mal jemand mit dem Gedanken befasst? mal abhängig davon wie lange es dauert bis sich das ganze wiede amortisiert hat.

     

    Lg Ax :D

  2. Hallo,

    meinen Motor hats letzte Woche gegrillt,

    dies wollte ich als Anlass nehmen um ein meiner Meinung nach viel zu selten angesprochenes Thema zu erwähnen.

     

    Grund für das abrauchen meines Motors waren die aufgescheuerten zuleitungen, alle 3 phasen hatten Kontakt.

    Aus dem Brushlessmotor werden wie bekannt ja die Motorwicklungen herausgeführt und enden irgendwann einem Goldstecker. Diese Motorwicklungen sind bei den meisten Motoren allerdings relativ "unflexible" Kupferdrähte welche mit Lack ummantelt sind.

     

    Mein Motor ist fest an der Achse montiert, der Regler fest am Board, somit haben wir natürlich bewegung zwischen Motor & Regler, welche die Kabel bei jeder Achsverändert bewegt.

    Dies Führt ebenso dazu das an der Stelle wo sich die Drähte im Nirvana der Statoren verwinden einige Litzen gebrochen sind.

     

    Eine zusätzliche Isolierung sollte da auch abhilfe schaffen, allerdings sollte meiner Meinung nach stehts darauf geachtet werden das die Kabel welche fest am Motor sind, komplett bewegungsfrei fixiert werden, die Kabel danach am besten feinadrig um einen Bruch so lange wie möglich herauszuzögern.Die Kabel die direkt in den Motor gehen sollten evtl mit Epoxy fixiert werden.

     

    Bei meinem Mountainboard ist die bewegung in der Achse zudem auch nocheinmal mehr als bei einem Streetboard.

     

    Hier noch 2 Bilder, einmal der gegrillte motor, dann meine neue lösung mit einer Alustrebe welche auch an der Achse befestigt ist.

     

     

    Lg Alex

    IMG_0376.thumb.JPG.db1dd114f0a329cc8d98ecddbec8085e.JPG

    IMG_0386.thumb.jpg.8ce5ddf362bbdc1f57c71020131e79c5.jpg

  3. Ok da gebe ich dir recht, das klingt durchaus nachvollziehbar,

    Barney 1 - Alex 0 :D

     

    sollte den Schalter mal das zeitliche segnen, werde ich ihn fein säuberlich zerlegen und das innenleben zur schau stellen.

     

    Finde ich nicht, alternative Lösungen (und besonders preiswerte) aufzeigen finde ich immer richtig.:thumbsup:

     

    VG

     

    Barney

     

    Das war nicht auf das Thema hier, sondern auf den von mir Verlinkten Sicherungsautomat bezogen ;)

  4. Hey,

     

    Ich sage mal so. Ein Sicherungsschalter der bei Strömen um 200 Amp auslösen soll und nach auslösen auch wieder bei anliegender Spannung geschlossen werden soll, da gehe ich eigentlich sehr Stark davon aus das Vorkehrungen getroffen sind um einen Funkenschlag zu verhindern. Wenn ich meinen Schalter schließe höre ich jedenfalls nichts was auf einen Funkenschlag hindeutet, kann mich natürlich auch irren da das Geräusch evtl einfach nicht nach außen dringt oder überlagert wird durch das klacken des Schalters bzw des Federauslösemechanismus was sich "ähnlich" anhört. Allerdings habe ich keine Veränderung des "klackens" festergestellt nachdem ich die akkus angeschlossen habe.

     

    Da es aber eh zu gross ist, hat sich das Thema eh erledigt ;)

     

    Lg ax

  5. soo.... dat teil ist endlich fertig.. wurde auch mal zeit, nach knapp 2 1/2 Monaten Bauzeit, natürlich mit Produktions und Fussballbedingten Pausen :P

     

    Da einige Bilder nicht mehr aufzurufen sind, habe ich ein Dropbox Album erstellt, dies sollte die Bilder bis zur Apokalypse bewahren.

    https://www.dropbox.com/sh/9pml8d0wmg0k5h4/AAAXBhCLtF_GUXTYJUe97bG2a

     

     

    Ansonsten noch die letzten Bauabschnitte beschrieben:

     

    Wasserdichter Kasten für Empfängerelektronik & Telemetrie.

     

    18ae6327571b4f4eb430077b7f5cd33b3.jpg

     

    58b2b3ef61cb062167bd85bac8781b023.jpg

     

    Die Motorhalterung aus dem Laser und die Rohlinge für die Klemmbacken umd die Achse.

     

    46cbe044c8ce5b9334aefdd4b1cceee57.jpg

     

    4f82a7a5027aa4d0795f2965facc45a01.jpg

     

    Beides gebohrt und verbunden.

     

    125bc8353ca7a632f04af149b0a85929d.jpg

     

    25fb1f7bcd124233cc45019e91cf8bd28.jpg

     

    Alles komplett Montiert, inkl Kette und Motor

     

    52e56bbdd2e7bb693315358eb03ea4aa0.jpg

     

    212ac26ee727d32a092b7c787cda34791.jpg

     

    43c846b525744aed95b49c0e2249c904d.jpg

     

    191d6831abf43eefa7bdb14fd3c479525.jpg

     

    200b29783d7ae78539ee0b1f35eb6e403.jpg

     

    28db505d66676f5956c4786be43044a43.jpg

     

    dazu noch ein kleines video von der beschleunigung, ohne mich drauf. (SORRY HOCHKANT im Eifer des Gefechts; )

     

    https://www.dropbox.com/s/fc0glu7qiobay58/IMG_0107.MOV

     

    FAZIT:

     

    Es war ein absolut Mega Projekt für mich, es hat mich durchweg immer wieder gefordert und dazu angeregt mir die ein oder anderen Lösungen einfallen zu lassen um zum Ziel zu kommen. Würde es jederzeit wieder machen, vllt kommt ja noch ein Streetboard?! :peace:

     

    Was allerdings Masloß übertrieben ist, ist die leistung von diesem Höllenteil. Ich fahre damit in einem Absoluten Höllentempo den Berg bei mir hoch bei einer Steigung um die 10% :cornut::devil:

     

    Weitere Erfahrungsberichte werden natürlich noch folgen, muss jetzt erstmal raus aus der Werkstatt und das Teil fahren.

    LG Alex

  6. SUPER Arbeit!

     

    Bringt mich auch wieder in diese Richtung.

    Ich glaube meine lange TRAMPA-Deck Variante bekommt noch einen kleinen Bruder irgendwann.

    Wie viel Bodenfreiheit hast du noch?

    Wie viel Flex?

     

    Arndt

     

     

    Ich müsste messen, habe es nicht im Kopf, allerdings liegt der Akkupack noch über der imaginär gedachten Linie zwischen der Vorder+Hinterachse.

    Flex ist nach wie vor voll da, weil der Akkupack lediglich in der Mitte "Starr" befestigt ist, vorne und hinten sind Langlöcher, das dass Brett noch arbeiten kann.

     

    Alex

  7. Wow, viel mehr kann man nicht selber machen, außer noch das Kupfer selber aus dem Bergwerk zu holen.

    Bremse und die Stromversorgung ist beeindruckend. Da gehen einige A durch.

     

     

     

    Hehe Danke,

    das Teil soll ne Runde halten und da dachte ich mir ich mache es lieber gleich richtig als 2x ;)

    Bin gespannt wie es sich in der Praxis macht :thumbsup:

  8. Hi Alex,

     

    eine kleine Warnung noch zum Thema Funkabriss:

     

    * Auch wenn alles auf dem Labortisch funktioniert, kann es dir Draußen passieren, dass dein Board in dem Autonomen Modus übergeht. Ab da ist es nicht mehr lustig, wenn das Teil irgendeinen Fußgänger in die Hacken Fährt oder quer über die Kreuzung schießt.

     

    Ich habe mir einige Lösungen mit dem Nunchuk angesehen und ich kann nur warnen!

     

    Einer hier im Forum hat berichtet, dass ihn sein Board mit meinem Code unter den Füßen davon geschossen ist. Ist nicht wirklich geil!

     

    VG

     

    Barney

     

    Hallo Barney,

     

    danke für den Tipp, klar, wenn das ding losschiesst ists eher schlecht, vorallem da es kein "kleines" Gerät ist und natürlich kein Versicherungsschutz besteht, hätte auch sobald der Code auf dem Labortisch funktioniert erstmal alle erdenklichen Szenarien durchgespielt und es erst ans Board geklatscht sobald in wirklich jeder Situation ein Fail-Safe Garantiert ist, auch wenn das Board vllt eher Safe-Life gebaut ist :arf:

     

    Was wäre denn eine sichere Alternative? Ich habe hier grade noch eine 2,4 Ghz FlySky Funke rumfliegen, mit dieser geht das ganz wunderbar, allerdings ist der Einstellbereich des Zeigefingerpotis doch sehr klein, sprich da passiert auf kurzen Wege ganz schön viel..!

     

    Die Möglichkeiten in Todds Code sind wirklich durchdacht.

    Sobald du C drückst, geht der Motor auf die kleinstmögliche Drehzahl (stellst du im Code ein)

    und mit jedem Mal Joystick HOCH geht er eine Stufe hoch und hält diese geschwindigkeit bis der C knopf losgelassen wird. Z dient als Bremse und sendet einen Bremswert X.

     

     

    Verdammt Axt, ich will das es jetzt funktioniert :P

     

     

    LG Alex

  9. Weiter gehts:

     

    Kabel zu Spannungsversorgung AWG6(14mm2) für 8S2P

    38a24629f47eba23a9ade461c42c27732.jpg

     

    1b8dad330777dd4bf674f0f1fbd47346f.jpg

     

    4d380567dd97cd4900f91120c003dac5a.jpg

     

    Akkus und Akkukasten, beides mit Klettband

     

    159e9dfa53f4f586530b275319e8bfde6.jpg

     

    11bcfe82b11b87b213d2f3dbc3f7737b6.jpg

     

     

    5f05f747be4ffc6927609f5061e67b0f2.jpg

     

    Motor: Turnigy G110 - 210KV Max current: 60A - 2000kW

    und das ganze 2x :D

     

    1052e2fe0ee81a98212d41797d7908658.jpg

     

    Nebenbei noch eine Bremsanlage, nutze ich um ohne Antrieb mal downhill zu fahren,

    durchaus denkbar einen Servo einzubinden der über das Throttle Signal die Bremse betätigt.

     

    22600fa6db855c18e861f3c805cbe3033.jpg

     

    459c214c71025f4bdd7f346183a90d87c.jpg

     

    4126d865f78c10e354524780e26124572.jpg

     

    2d96033646d7825abab2f9663de733832.jpg

     

    3D Entwurf für die Motorhalterung

    5c42564905a7e180bbc1888ed1dab2d5d.jpg

     

    53a31db18c9702305fbd4b2673b618153.jpg

     

    283418fde7f973bb1681b5c19be04e88c.jpg

     

    320W Ladestation :cornut:

     

    44af393837532c41a8217421ef6ec14c1.jpg

     

    ESC wurde mit Plastidop Wasser"dicht" gemacht.

     

    52bdd295ab0be7608eb7591b209918cbd.jpg

     

    Schwingungsdämpfer und die Halterung für den ESC zu entkoppeln.

     

    47066a063f1dfe2c4ed308dafc697b17b.jpg

     

    4477ec04a51d727d39c1366789f4f83d5.jpg

     

    38ad35c041913372f25ce4deb319f97b6.jpg

     

    Kabel vom Akkukasten zum Regler

     

    4fdd65e512dc8b85841be9dc2d6b78cd2.jpg

     

    5ae9d5f8a59e8b2aed26ede845c33d520.jpg

     

    200Amp Sicherungsautomat, klein in der Ecke ein Taster für Antispark.

    541352f60832ecf7f12d1aa035d8e9aeb.jpg

  10. Hey Barney, schonmal danke für die rasche Antwort.

     

    Was meinst du mit "es ist kein Bluetooth"? auf der Packung vom Nunchuk stand es drauf und das Modul sieht auch irgendwie nach "Funk" aus und da muss doch drin sein was draufsteht auch wenns aus china kommt? :D:D:D 246ee366a13efd91923cf31276c88cc0a.jpg

     

    wie auch immer, irgend ein Funkprotokoll wird es sein ;)

     

    Was mich so sehr wundert ist das der erste Code funktioniert, wenns nach mir geht würde ich ja "einfach" den zweiten Code von Todd in den ersten Code einbauen, bzw den ersten so umbauen das er die Charakteristik von Todds Code hat.

     

    Leider fehlts mir da noch ein bisschen.

     

    das "chuck.begin();" ist im ersten, funktionierenden Code verbastelt und nicht in Todd's.

    Ich habe mir diesen Code runtergeladen und nicht selbst geschrieben:confused5:, habe zwar ein paar einblicke in objective-c bekommen allerdings bin ich davon was da passiert noch etwas entfernt:confused5:. Die Parameter anzupassen ist nicht das Problem.

     

    Werde Todd mal eine Mail schreiben,vielleicht hat er ja eine Idee woran es liegt.

     

    Danke auf jeden fall schonmal für den Tipp, ich bleib am Ball!

  11. Also zunächst habe ich mir folgenden Code runtergeladen:

    (link zum Forum)

     

    http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=35&t=57316

    #include <Wire.h>
    #include <WiiChuck.h> // Library for Wii Nunchuck
    #include <Wii.h>
    #include <ArduinoNunchuk.h>
    #include <Servo.h> // Library for controlin Servo or ESC
    WiiChuck chuck = WiiChuck();
    Servo myservo;
    int speed_val; // Speed value
    int speed_val_cur = 95; // Current speed value
    int y = 0; // Jaystick value
    int time = 200; // Delay timer
    int speed_val_hold; // speed value which will be holded while Z button is pressed
    
    void setup() {
    
    Serial.begin(115200);
    chuck.begin();
    chuck.update();
    myservo.attach(11); // ESC attached to 9 pin of Arduino
    
    }
    
    void loop() {
    
    // If you hold down Z button of Nunchuck you accelerate faster
    if ((chuck.buttonZ)||(chuck.buttonC)) {
    if (chuck.buttonZ) {
    Serial.print(" Z ");
    time = 100;
    speed_val_hold = speed_val_cur; // Sets speed value to hold
    }
    // If you hold down C button of Nunchuck you accelerate slower
    if (chuck.buttonC) {
    Serial.print(" C ");
    //time = 100;
    }
    } else {
    time = map (speed_val_cur,60,80,100,250);
    speed_val_hold = 95;
    }
    
    delay(time);
    
    chuck.update();
    y = chuck.readJoyY();
    
    // Maps the joystick value to the speed value (max speed 130) max posible 179
    Serial.println();
    speed_val = map(y, -105, 73, 95, 149);
    // This is what hapens in case we loose a Blue tooth connection
    if (y > 122) {
    speed_val = 95; // 60 means – no speed , motor stoped
    speed_val_cur = 95; // 60 means – no speed , motor stoped
    speed_val_hold = 95;
    }
    // This is whats hapens then we again have BT signal, it just restarts everything
    if (y == 124) setup();
    
    if (y <= 0) {
    speed_val_cur = 95;
    speed_val = 95;
    
    }
    if (speed_val_cur < speed_val) {
    
    speed_val_cur = speed_val_cur + 1;
    
    }
    else speed_val_cur = speed_val;
    
    if ((speed_val_hold > 95) && (y > 0) ) speed_val_hold++; // If hold button is pressed and joistic moved up – increase speed
    if ((speed_val_hold > 95) && (y < 0) ) speed_val_hold--; // If hold button is pressed and joistic moved down – decrease speed
    
    if (speed_val_hold > 95) speed_val_cur = speed_val_hold;
    if (chuck.buttonC) {
    speed_val_cur = 95;
    //time = 100;
    }
    myservo.write(speed_val_cur); // Here we control ESC
    //—– Printing to screen to see results ———
    Serial.print("Joy = ");
    Serial.print(y);
    Serial.print(" ");
    Serial.print("Speed = ");
    Serial.print(speed_val_cur);
    }
    
    

     

    Mit diesen Code(Arduino) kannst Du dir die Signale die vom (Bluetooth) Nunchuk Modul kommen und am Nano angeschlossen sind, über den Serial Monitor anzeigen lassen (+ - DATA(SDA) und CLOCK(SCL) sind verkabelt)

     

    Soweit, sogut, also der Nunchuk ist schonmal mit dem Arduino Nano verbunden und überträgt die Signale so wie er soll.

     

     

    Zudem ist es mit diesem Code möglich über

     

    "myservo.attach(11); // ESC attached to 11 pin of Arduino“

     

    direkt ein PWM Signal an den Regler zu schicken, welches dieser auch richtig Interpretiert, sprich Joystick Hoch = Speed Hoch.

     

    Da dieser Code allerdings nicht der Code ist den Ich letztendlich nutzen möchte, habe ich einen anderen runtergeladen und zwar von „Todd“ aus dem Endless-Spehre Forum.

     

    #include <Wire.h>
    #include <WiiChuck.h> // Library for Wii Nunchuck
    #include <Wii.h>
    #include <ArduinoNunchuk.h>
    #include <Servo.h> // Library for controlin Servo or ESC
    WiiChuck chuck = WiiChuck();
    Servo myservo;
    int speed_val; // Speed value
    int speed_val_cur = 95; // Current speed value
    int y = 0; // Jaystick value
    int time = 200; // Delay timer
    int speed_val_hold; // speed value which will be holded while Z button is pressed
    
    void setup() {
    
    Serial.begin(115200);
    chuck.begin();
    chuck.update();
    myservo.attach(11); // ESC attached to 9 pin of Arduino
    
    }
    
    void loop() {
    
    // If you hold down Z button of Nunchuck you accelerate faster
    if ((chuck.buttonZ)||(chuck.buttonC)) {
    if (chuck.buttonZ) {
    Serial.print(" Z ");
    time = 100;
    speed_val_hold = speed_val_cur; // Sets speed value to hold
    }
    // If you hold down C button of Nunchuck you accelerate slower
    if (chuck.buttonC) {
    Serial.print(" C ");
    //time = 100;
    }
    } else {
    time = map (speed_val_cur,60,80,100,250);
    speed_val_hold = 95;
    }
    
    delay(time);
    
    chuck.update();
    y = chuck.readJoyY();
    
    // Maps the joystick value to the speed value (max speed 130) max posible 179
    Serial.println();
    speed_val = map(y, -105, 73, 95, 149);
    // This is what hapens in case we loose a Blue tooth connection
    if (y > 122) {
    speed_val = 95; // 60 means – no speed , motor stoped
    speed_val_cur = 95; // 60 means – no speed , motor stoped
    speed_val_hold = 95;
    }
    // This is whats hapens then we again have BT signal, it just restarts everything
    if (y == 124) setup();
    
    if (y <= 0) {
    speed_val_cur = 95;
    speed_val = 95;
    
    }
    if (speed_val_cur < speed_val) {
    
    speed_val_cur = speed_val_cur + 1;
    
    }
    else speed_val_cur = speed_val;
    
    if ((speed_val_hold > 95) && (y > 0) ) speed_val_hold++; // If hold button is pressed and joistic moved up – increase speed
    if ((speed_val_hold > 95) && (y < 0) ) speed_val_hold--; // If hold button is pressed and joistic moved down – decrease speed
    
    if (speed_val_hold > 95) speed_val_cur = speed_val_hold;
    if (chuck.buttonC) {
    speed_val_cur = 95;
    //time = 100;
    }
    myservo.write(speed_val_cur); // Here we control ESC
    //—– Printing to screen to see results ———
    Serial.print("Joy = ");
    Serial.print(y);
    Serial.print(" ");
    Serial.print("Speed = ");
    Serial.print(speed_val_cur);
    }
    
    
    

     

     

    Das wirklich unglaubliche daran ist nun Folgendes:

     

    Ich Spiele den Code von Todd auf den Nano auf

    (Verkabelung bleibt gleich, ebenso wird nicht das USB Kabel des Nanos abgezogen, sprich die Verbindung zw. Nunchuk/Nano/Regler wird nicht unterbrochen)

    und alles Funktioniert Prima… sobald ich C drücke läuft der Motor im eingestellten Tempo los, mit jedem mal Joystick hochdrücken geht die Geschwindigkeit um den Wert X hoch und wird gehalten.

     

    Die Sache wurde die ganze Zeit mit einem 2. Arduino überwacht, darauf war ein Code aufgespielt welcher PWM Signale im Serial Monitor Darstellt.

     

    Der Wert muss grob <190 sein, das ist was der Regler als Leerlauf interpretiert, alles darüber nimmt der Regler Anfangs nicht an sonst würde der Motor ja direkt loslaufen.

    Hat auch gepasst, ich habe die Werte in den Codes so angepasst das sie <190 sind.

     

     

    Wenn ich den Regler von der Spannung Trenne (Arduino bleibt über USB weiterhin verbunden) und wieder verbinde geht noch alles.

     

    NUN ABER…!

     

     

     

    Wird die Spannungsversorgung vom Arduino unterbrochen und wieder verbunden, geht garnichts mehr!

    Wenn der Bluetooth Nunchuk wieder „gepairt“ ist, reagiert die angeschlossene LED vom Empfangsteil auch auf Tastendrücke, aber das wars.

    Im PWM Serial Monitor tut sich nichts mehr und der Regler bleibt auch ruhig.

     

     

    Die einzige Möglichkeit es nun wieder lauffähig zu kriegen ist die, das ich den ersten Code aufspiele, dann geht es normal, anschliessend wird wieder Todd’s Code aufgespielt und Funktioniert, bis zum unterbrechen der Spannung auch.

     

    Hat jemand ne Idee? ich weiss das geht schon tief rein, aber vllt weiss barney als programmierfuchs ja was?

     

     

    Lg Alex

  12. Ich war gestern bei meinem lokalen Flugmodellbau dealer :-) Er hat div. Outrunner und ESC gleich zum mitnehmen. Ich hab nu ein BEC gekauft für die 5V Versorgung. Bei den Preisen für ein kleinen BEC löte ich nie mehr selbst was zusammen :D

     

    Er hatte da noch einen weißen ESC mit silber Kührippen im Regal liegen, verschiedene Größen. Genau der von Aliendrive Systems. Also man muss diesen nicht aus England mit teurem Versand bestellen. Ist eh alles das Gleiche von Motoren bs ESC, anderer Aufkleber drauf und fertig.

    Er hat auch ganz üble 16s Regler da gehabt, für nen Offroader mit nem 80er Motor !! meiner ist nen 63er. krank viel Power. Da wird dann der Akku richtig schön teuer ....

     

    Hey Chrizz,

     

    ich dachte die Regler von Alienpower sind eigenbauten von Bruno?

    Wie heisst dein Händler? Hast du vllt gesehen was für ein Aufkleber auf dem Regler war, sprich welcher "Hersteller" ?

     

    LG Alex

     

    EDIT:

    ich glaube den Hersteller ausfindig gemacht zu haben, das programmierinterface sieht identisch wie das von APS aus, ebenso die charakteristik der Regler.

     

     

    http://fliermodel.en.alibaba.com/featureproductlist.html

  13. Moin,

     

    hier möchte ich meine Umbau des MBS 95 Comp zum Elektro-Mountainboard vorstellen, mit vielen Bildern und begleitenden Kommentaren zu den Bauabschnitten um vielleicht dem ein oder anderen bei Problemen zu helfen.

     

    Zurzeit habe ich das Board, Ritzel+Kette für den Antrieb, die Akkus, Sicherung und Kabel.

    Motor und Regler werden kommende Woche bestellt. Bevor ich zuviel Texte erstmal ein paar Bilder.

     

    MBS 95 Comp

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    Abstandshalter M4x15 für Bremsscheibe von http://www.rideflame.de/shop/bremsen/ auf CRYPTIC Felge

     

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    Ritzel von Maedler "Kettenradscheibe KRL ohne Nabe 04 Tlg. 6mm 76 Zähne Mat. Stahl "

    http://www.maedler.de/Article/10077600

     

    Bohrung von 15 mm auf 50 mm aufgedreht um nötigen Achsfreilauf zu bekommen.

     

     

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    übertragen der Lochabstände am Beispiel der Flame Bremsscheibe auf die 76er Ritzel

     

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    Ritzel auf Rad Montiert

     

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    Akkukasten gekantet aus 2mm Alublech

     

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    Befestigung mittels M6x80 Schraube, geht durch das Brett und wird 2x gekontert um Kräfteschluss jeweils nur am Deck und am Deckel zu gewährleisten.

     

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    Flügelmuttern zur einfachen Demontage

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    Langlöcher wegen Flex des Decks

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    nächste Schritte:

     

    Motorhalterung

    Verkabelung und Absicherung

    Steuerungsanlage

     

    TO BE CONTINUED.. !

  14. Hi Alex,

     

    ich hatte für mein erstes Board eine ähnliche Motorsteuerung, da war aber der Empfänger nicht mit darauf.

    Der Empfänger ist meist eine eigene Platine. Diese wird, je nach Ausführung mit 10-12V versorgt. Ich hatte von Sonni eine FB mit Empfangsplatine, wo ein Spannungsregler mit integriert war. Der Signalausgang war im diesen Fall ein Open Collector (OC) Ausgang, welcher mittels pull up Widerstand gehen high gezogen wird. Dadurch war das Ausgangssignal invers (soweit ich mich erinnern kann).

     

    Um auf deine Frage: "wie sieht das Ausgangssignal aus", zurück zu kommen:

    Keine PWM, wie sie für Servos benötigt wird. Es ist ein digitales Protokoll, welches decodiert werden muss.

    Der Aufbau des Empfängersignals ist ausreichend beschrieben.

     

    Ich hoffe, deine Frage erfasst zu haben.

     

    VG

     

    Barney

     

     

    Hey Barney,

    zzt habe ich noch eine normale RC Pistolenfernbedienung,

    werde mich aber wenn die gröbste Bauphase des Boards durch ist, an deine Arduino Funke waagen,

    das wird die beste Lösung zu sein.

     

    Die Idee mit den verlinkten Funken ist zwar zum erträumen, aber in der Umsetzung dann doch wohl eher kompliziert.

     

    Vielen dank für deine detaillierten Antworten.

     

     

    Alex

  15. Hallo,

    biete hier ein Alien Drive System Caliber Truck Mount zum Verkauf.

    Dieser wurde nur einmal auf die Achse gesteckt, daher kleine Kratzspuren an der Kontaktfläche zur Achse, diese sind unabdingbar bei der installation und würdem jedem selbst passieren, sobald man diese einmal aufzieht.

     

    Zum Verkauf steht der gefräste Motor Halter aus Alu, sowie die zugehörigen Schrauben.

     

    Das ganze wurde vor 2 Wochen bei Alien Drive System bestellt -> hier der link zum Original: http://www.aliendrivesystems.com/store/p13/Caliber_Truck_mount.html

     

    und hat mich inkl. Versand nach DE £38.94 £/Pfund gekostet, was 48,06 € sind.

     

    Verkaufe das Teil hier für 40€ Inkl. Versand.

     

    Bei Interesse einfach melden .

     

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  16. hey Barney,

    danke für die schnelle Antwort.

    Du bist ja super fit in der Sache wenn ich mir Deine ganzen Beiträge so anschaue.

     

    Dann is es also möglich mit der funke von efun (http://www.electro-fun.de/Zubehoer/e-Skateboard/Elektro-Skateboard-Fernbedienung)

    und dem passenden controller

    (zb http://www.electro-fun.de/Zubehoer/e-Skateboard/Elektro-Skateboard-Controller-150-Watt

    zu kommunizieren?

     

     

    Nun möchte ich aber nicht den 150W Controller für die Brushed Motoren verwenden, sondern an meinen "eigenen" Regler gehen, ist da nicht irgendwo in dem o.g. Controller die Schnittstelle zwischen Empfänger & ESC zu lokalisieren? Interessant wäre zu wissen, was dort für ein Signal weitergegeben wird.

    Idealerweise wäre das ja ein PWM Signal was dann quasi 1 zu 1 an einen beliebigen ESC weitergeleitet werden kann.

     

     

    Ich glaube darauf bist Du in dem von Dir verlinkten Thread nicht eingegangen, oder habe ich das überlesen?

     

     

    LG Alex

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