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sonni

Elektro-Skater
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Beiträge erstellt von sonni

  1. Was hälst du von einem unkonventionellen Controllerdesign, wie z.B ein Handschutz (Druckbar)mit integriertem Controller o.Ä. Eine kleine 1W Led wäre für Nächtliche ausfahrten auch ganz praktisch wenn man den Sonnenuntergang und die Ankunftszeit mal wieder unterschätz :D und einem dann noch ein gemeiner unsichtbarer Kabelbruch zwischen Arduino und Nunchuck quält .

     

     

    gruß sonni

  2. Hey hotstone, ich bin gespannt wie sich die beiden Motoren mit 11,5 volt machen. Eigentlich ist viel zu wenig spannung, da muss viel mehr Strom (A) fließen als bei 6s um auf die selbe Leistung zu kommen. die Verluste werden auch ziemlich groß. Dennoch will ich dir keinesfalls den Wind aus den Segeln nehmen. 30 kmh klingt gut! Achte darauf dir Sicherungen einzubauen die Dein Maximalstrom im schlimmsten fall begrenzen. Die gibt es auch Rückstellbar.

    An welches Übersetzungsverhältnis hast du gedacht ? Welche radgröße schwebt dir vor?

     

     

    gruß sonni

  3. gedroppte achsen und da krigst du noch nen motor drunter? was hast du für wheels? ich habe den Motor immer gerne mindestens ein stück höher als die Hänger , damit kein Stein den Motor trifft, der meine Räder tunnelt.

     

    600 kv is etwas viel denke ich... Ich kann dir den NTM propdrive 5055 empehlen dreht mit 270kv?. Fahren den selbst und bin hoch zufrieden. 2 Motoren sind bestimmt nett, aber wenn du nicht gerade am hügel wohnst brauchst du sie nicht dringend.

     

    Aber probier es aus, Boosted boards scheint auch mit 40xx zu arbeiten. da würde ich auf jeden fall 3M HTD Zahnriemen verwenden.

     

     

    KV- Umdrehungen pro Volt . Deine Übersetzungsverhältnis muss mit steigender kv Zahl proportional ansteigen, sonst brät dir der Motor durch . Wenn der Unterschied zwischen Leerlaufdrehzahl und Drehzahl unter Belastung zu groß wird fließen große Ströme da die induzierte Gegenspannung zu klein ist. Ergo wird der Motor schnell heiß und der Wirkungsgrad wird immer schlechter.

     

    Ich hatte mal eine Direktübersetzung mit nem Nabenmotor und selbst gewickelter niedriger KV zahl gewählt. Das Drehmoment war wie erwartet sehr bescheiden.

     

    gruß sonni

  4. Ich glaube die ZD passt ganz gut zu mir:).Spricht denn was dagegen? Die Lösung ist spottgünstig. Der High Side Switch gefällt mir auch, aber man findet recht wenige Informationen dazu im Internet.

     

    Danke nocheinmal Barney, wo wäre ich bloß ohne deine Hilfe :cornut:

    Du bist der erste der einen Nabenmotor bekommt, falls das nochmal was wird.

  5. Die funke ist wirklich dezent :D

    die 8 Batterien darin sind auch immer schön schnell leer.

     

    Ich hab da mal ne ganz andere Sache, wie Beatbuzzer ja schon angemerkt hat sind 5 V Gate-Source Spannung die Barneys Leistungsmosfet schalten noch an der unteren Grenzen. Mal ganz dumm gefragt: Welche Alternativen bleiben einem, wenn man Vgs optimal ,mit sagen wir 10 Volt aufsteuern will? Spannungsteiler, Zehnerdiode oder lieber festspannungsregler? Eingangsspannung liegt bei 6s lipo.

     

    gruß sonni

  6. sieht sehr stabil aus, wie ist der wenderadius im gegensatz zu holey? Ich habe die gebogenen unterlegscheiben ,welche den Bushing beinhalten mal gegen normale Unterlegscheiben getauscht. Die sind vorher gegen den Hänger gestoßen beim Einlenken.

    war dannach abartig wendefreudig!!

  7. Aber letztens ist mir auch mal ein Regler weggeknallt, wobei ich immer dachte dass es an dem Radnabenmotor lag, welcher defekt war. das kabel war ca 35 cm lang.

     

    In der Brushlessfibel 2 steht:

     

    Stützkondensatoren 220uF für je 10 cm KAbelverlängerung

     

     

     

     

    Der Akku liefert eine aalglatte Gleichspannung. Der Regler saugt aber nur Impulsweise. Wegen der Kabelinduktivität und des ohmschen Widerstandes bricht die Spannung am Regler deshalb impulsweise ein. Ein Low ESR Elko, wegen der hohen Impuslfrequenz, puffert und dämpft die Versorgungsspannung am Regler soweit udn so lange, bis wieder genug Spannung vom Akku her durch das Kabel aufgebaut ist.

    Das muss man sich jetzt bildlich vorstellen, die Praxis und die Theorie dahinter ist weitaus komplexer.

    Oder anders erklärt. Du hast eine Wasserleitung welche kontinuierlich Wasser liefert aber einen Verbraucher welcher immer eine grosse Schluck nehmen will. Weil das die Leitung nicht liefern kann, wird der Schluck klein sein. Ein Kessel vo das Wasser reinfliesst stellt aber kurzzeitig die benötigte Menge zur Verfügung obwohl von der Leitung konstant wenig kommt.

  8. okay okay okay :skep::D

    ich präzisiere mich mal .

    die Leitung zwischen ESC und Akku soll ja möglichst kurz gehalten werden, mein eines Board hat nun ein ca 50 cm langes Akkukabel. Lauthersteller sollen alle 10 -15 cm Kondensatoren von ca 220 uF un min 50 Volt parallel verlötet werden. Andere sagen, ein Kondensator mit mehr F reicht kurz vor dem ESC reicht auch aus. Ich hätte mir nun einen ELKO 1000uF C vor den esc gelötet.

     

    Oben habe ich mich verschrieben, du hast natürlich recht Barney :)

    Die Motorkabel wollte ich jedoch auch noch 10 cm verlängern, dass soll glaube ich nicht das Problem sein, abgesehen von dem steigenden Innenwiderstand des Motors.

    Gruß sonni

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