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elektro-skateboard.de

gerald-z

Elektro-Skater
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Alle erstellten Inhalte von gerald-z

  1. gerald-z

    projekt e-board

    Ich hab heute mit einem Stift mehrere Markierungen am Motor gemacht. Weil jedes mal wenn ich stärker Beschleunige hört es sich so an als würde sich etwas durchdrehen. Aber leider sind nach einer Probefahrt noch alle Markierungen dort wo ich sie gemacht hab. :skep: Scheint alles fest zu sein. Ist es möglich das der Motor bei starker Beschleunigung dem Drehfeld nicht mehr hinterherkommt und sich das dann so anhört?
  2. gerald-z

    projekt e-board

    Danke für die Antworten. Ich hab mir jetzt einfach noch einen zweiten ezrun bestellt. Kann mir jemand sagen warum in letzter Zeit das forum für mehrere Tage nicht erreichbar ist? Mir ist aufgefallen das ich bei meinen Motoren c6374 bei starker Beschleunigung öfters einen Schlupf im Antriebsstrang hab. Kann es sein das sich die Motorglocke auf der Welle durchdreht? Gruß Gerald
  3. gerald-z

    projekt e-board

    Der XERUN 150A hätte einen Sensoranschluss und ist auch noch billiger als der ezrun 150a. Hat jemand damit Erfahrung?
  4. gerald-z

    projekt e-board

    Ich hab leider die Ezrun 150a Pro Version. Die haben keinen Anschluss für Sensoren. Wobei ich einen Verkauft habe und ich jetzt wider einen kaufen kann damit ich zwei gleiche habe. Für den Fusion hätte ich gerne 100€ inkl. Versand. Neupreis beim Schweighofer 140€ Gruß Gerald
  5. gerald-z

    projekt e-board

    Danke für die Blumen. Der Regler ist ein Flugregler der auch für Auto und Boote verwendet werden kann. Eine Drag Break Funktion hat er leider nicht. Sonst ein echt toller Regler mit einem besseren Anlaufverhalten als der EzRun 150A. Kein Ruckeln. Auch ohne Anschubsen ist das Anfahren auf ebener Fahrbahn möglich. Egal ob 6 oder 8s. Geht beim EzRun nicht wirklich. Lüfter schalltet sich bei höherer Leistung automatisch dazu. Wegen der schlechten Bremsfunktion kann ich den Regler in einem Gelendeboard nicht brauchen. Ich Wohne in einem Hügeligen Land wo eine Vernünftige Bremse pflicht ist. Ich werde leider wider die EzRun einbauen müssen. Die Regler also zwei Stück inkl. Programmier karte stehen zum Verkauf. Garantie und Rechnung ist noch vorhanden. Die Schwarze Kunststoff Box die ich extra für die Regler angepasst habe würde ich auch noch dazu geben. Gruß Gerald
  6. gerald-z

    projekt e-board

    Das Board ist nun komplett fertig. Beschleunigen tut es mit den 8s extrem schnell. Aber das Problem liegt beim bremsen. :mad: Controller habe ich diesen hier: http://www.der-schweighofer.at/artikel/84429/drehzahlregler_fusion_hawk_bl_120_a_opto Wenn ich im Auto Programm Bremsen will dann geht das ab ca 20Km/h echt super. Nur wenn ich langsamer werde dann fängt der Regler an den Ruckwärtsgang einzulegen. Das bedeutet ein Reisen und Rattern am Motor und Getriebe. :mad: Wenn ich den Rückwärtsgang abschalte ist die Bremse auch nicht Aktiv. Programm Flugmodus: ist auch die Bremse eher Bescheiden. Kann man dagegen etwas machen?
  7. gerald-z

    projekt e-board

    Nach dem ich jetzt 1,5 Monaten auf das Paket vom China man gewartet habe. :mad: (davon 4 Wochen in Wien am Zollamt) Konnte ich heute die Controllerbox fertig bauen. Betrieben wird das ganze mit je 2x 8s 5800mAh. geht maximal bis 10s Gruß Gerald
  8. gerald-z

    projekt e-board

    Hab letztens ein bisschen Poliert.
  9. Ich arbeite Beruflich jeden Tag mit cnc Maschinen aber wir bearbeiten nur Kunststoff. Mit Alu wird es etwas schwieriger. Zum Laser habe ich nur über Umwege Kontakt. Zuhause habe ich nur Konventionelle Dreh und Fräsmaschinen. Könnte sein das ich später mal so etwas wie der von England baue. Derzeit kann ich nur mit meiner Antriebseinheit dienen. Gruß Gerald
  10. Wenn jemand will dann könnte ich euch solche Kunststoff Boxen fräsen. Der Kunststoff ist leicht elastisch und nicht so spröde. Kann mit jedem Holzbearbeitungswerkzeug bearbeitet werden. Lackieren geht allerdings nicht. Gruß Gerald
  11. gerald-z

    projekt e-board

    Danke für Komplimente. Der Antrieb ist ein Kompletter Eigenbau Bausatz von mir. Die Motorhalterung ist aus Aluminium und die Abdeckungen für Motor und Getriebe sind aus Kunststoff. Habe alles selber ausgetüftelt. Kunststoff hab ich auf der cnc Fräser selber ausgefräst und das Aluminium habe ich mit dem cnc Laser geschnitten. Was die Achse betrift handelt es sich um eine Original Mobo Channel Truck Achse. Ich hab nur einen zweiten Flansch dran gemacht. Den Antriebssatz darangeschraubt und fertig ist das ganze. Was die Haltbarkeit des Zahnrades betrift. Sieht es nach den etlichen Testfahrten und extremen Belastungstests mit nur einem Antrieb sehr viel versprechend aus. Gruß Gerald
  12. gerald-z

    projekt e-board

    Also das Aluminium hat 5mm. Durch das stehend angeschweißte Blech ist das Board komplett steif. Läst sich nicht verdrehen oder durchbiegen.
  13. gerald-z

    projekt e-board

    Möchte auch hier mal wieder auf den neuesten Stand bringen. Die Achsen habe ich umgedreht und es fährt sich ab jetzt echt super. Die Probefahrten habe ich erfolgreich beendet. Hier einige Fotos:
  14. gerald-z

    projekt e-board

    Nach der Winterpause geht es nun weiter. Kann man die Mobo Truck Achsen einbauen wie man will? Oder beeinflusst das die Fahreigenschaften. Aktuell sieht es aus als hätte ich sie verkehrt rum eingebaut. Gruß Gerald
  15. Kann man so eine Arduino Steuerung jetzt auch an ein RC Brushless Regler anschließen. Oder geht das nur bei den normalen Controllern. Gruß Gerald
  16. gerald-z

    projekt e-board

    Das Problem ist wenn ich schneller fahre dann verliere ich das Gleichgewicht und falle vom Board. Das Liegt daran das ich vorher noch nie mit einem Skateboard gefahren bin. Gruß Gerald
  17. gerald-z

    projekt e-board

    Problem ist noch das sich mein Board ab ca 8km/h die Herrschaft an sich reist und ich die Kontrolle verliere. Darum arbeite ich gerade an einem carving stick.
  18. gerald-z

    projekt e-board

    Einige Testfahrten (Übungsfahrten) konnte ich bereits machen. Bin noch immer mit einem Motor und offenen Getriebe unterwegs. Eine Ruppige Beschleunigung trotz fehlender Sensoren konnte ich nicht feststellen. Vielleicht liegt es daran das ich fast keinen Spiel im Antriebsstrang hab??? Eine Abnutzung des Zahnrades ist auch noch nicht zu sehen. Ich hab mal in der Wisse den Motor an seine Belastungsgrenze gebracht. Board festgehalten Motor auf halbe Drehzahl gebracht und mich mit meinem ganzen Gewicht auf das Antriebsrad drauf gelassen. Dann auf den Stick ganz nach vorne :peace: Ist alles heil geblieben.
  19. Ich würde gerne das ganze mit Sensor bedreiben. Die hier sind glaube ich ohne Sensorn oder? http://kellycontroller.com/Mini-Motor-Controller.php Und die dafür ziemlich teuer. http://kellycontroller.com/24v36v-sensorless-ksl-controllers-c-64_65.html Gruß Gerald
  20. Es gibt jede menge kelly controller und ich weiß nicht welcher zu meinen c6374 Motoren passenen würde. Betrieben mit 8s lipo Akku. Währe super wenn mir jemand weiterhelfen kann. Gruß Gerald
  21. gerald-z

    projekt e-board

    Danke für die ganzen Tipps! Die Zahnräder bekommen Natürlich noch eine Abdeckung. Einige Gründe warum ich mich für Zahnradantrieb entschieden habe: - Ich wollte den Achsabstand vom Motor und Achse so klein wie möglich halten. Und das geht nur mit Zahnrädern. - So gut wie Wartungsfrei. Nur eventuell einmal Pro Jahr schmieren. - Für mich Kostengünstiger als andere Antriebe. - Fast kein Spiel im Antrieb. Vermeidet Schlagen und Ruckeln. Gruß Gerald
  22. gerald-z

    projekt e-board

    Hab gestern die erste Probefahrt gemacht. Das Problem das ich allerdings hatte ist. Das das Board mit mir gefahren ist und nicht ich mit dem Board. Ich bin eben das erste mal auf ein Skateboard gestanden und das es so schwer ist hätte ich nicht gedacht. Das gute ist das der Antrieb stabil genug scheint. Bin bis jetzt nur mit einem Motor gefahren und das auch bergauf. Eine Frage habe ich noch: Wie befestigt ihr das Ritzel auf dem Motor damit es sich nicht durchdrehen kann.? Ach ja und noch etwas wichtiges. Bei mir ist bei der ersten Probefahrt der Motor c6374 gleich mal fast auseinander gefallen!!! Liegt daran das die vier Inbusschrauben nicht fest genug angezogen wahren. Auch beim zweiten Motor sind sie fast locker gewesen. Anbei noch einige aktuelle Bilder. Das ganze e-board ist nur provisorisch zusammengebaut.
  23. update. 180€ mit Programmkarte und Versand.
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